除渣器-山东智信环保科技

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工业污水处理系统使用中出现的技术问答(三)

作者: 山东智信环保科技 来源: 山东智信环保科技 发布时间:2016-05-31
问题31:我目前调试一个印刷纸箱包装的的废水,含油墨,遇到几个问题要请教老师采用的工艺是物化:酸析法处理油墨(PH值4左右)+FCL3混凝,之后进入初沉池,初沉池出水流入调节池,加氢氧化钠调ph至7左右,调节池水提升到水解酸化池,酸化池水进入生物接触氧化池(有效容积90立方),后连二沉池,之后的是沙滤池。设计日处理水量150吨,单元  COD(mg/L) BOD(mg/L) SS(mg/L) 色度(倍) PH 初沉池 进 3500 800 1500 1600 7-8 出 1800 600  200 500 4-5 中间水池 进 1800 600 200 500 4-5 出 1300 480 200 450 6-7 水解酸化池 进 1300 480  200 450 6-7 出 1000 460 200 380 6-7 接触氧化池 进 1000 460 200 380 6-7 出 <100 <20  MLSS <80 6-8 沉淀池 进 <100 <20 MLSS <80 6-9 出 <100 <20 <20  <50 6-9 砂滤池 进 <100 <20 <20 <50 6-9 出 <100 <20 <20 <50  6-9 消毒池 进<100 <20 <20 <50 6-9 出 <100 <20 <20 <50 6-9 总排口  <80 <20 <20 <50 6-9  前段时间操作员管理不善,初沉池跑泥严重,然后每天从生化池往水解池排泥,导致水解池泥量过多进入生化系统,导致处理系统瘫痪。
请问:1.  使用三氯化铁要不要调PH值到5以上,三氯化铁用量大了会影响生化系统么? 2. 水解酸化池浮渣多,对生化处理有多大影响?  3.污泥发黑,加强曝气可行吗?目前连续曝气10天了,由于条件限制,没法测溶解氧,正要求业主买溶氧仪呢? 4.  每天的水量很少,不到20吨,水解酸化进水平均COD1100mg/L,出水650mg/L 接触氧化池这几天出水口上清液COD平均180mg/L,SV30  35%(今天上午)、45%(今天下午),昨天下午投加了1吨多活性污泥(生活污水厂的),今天sv30高了很多,但是镜检并没发现原生生物增多(本来就不多一个标本十几个钟虫),轮虫有几个,下午就看不到了,上午生化池上清液cod  180mg/L,下午就有330mg/L,没有投加碳源,只进了15方水左右。上清液cod升高会是什么原因呢? 5.  我这几天看您的书,了解了活性污泥食微比的重要性,但是条件有限,BOD、MLSS都不能测出(没有恒温箱和烤箱),还有什么间接的判断方式么?目前调试是不是缺少营养呢。  6. 投加碳源以什么为好,前两天加面粉,听说面粉不好用,要用什么经济适用呢?
回答:1、不需要调节,不过只要不直接投加在生化池,问题不大。过量的话有影响,会使出水色度增加。
2、这个关系不大,不过出水如果悬浮颗粒过多的话,则会导致生化池污泥量增加,而有效成分却不多。
3、污泥发黑要增加曝气,但绝对不是连续长时间曝气,否则效果相反,适当增加曝气即可,有DO测定的话则可辅助判断了。
4、投加了污泥后,曝气多了。把投加的污泥内溶解后自然COD上升。
5、这要看原水,如果是生活污水一般就不缺的,工业废水的话,调查下源头药剂情况,看看是否含有氮磷成分。
6、一般不需要投加的,如果要投加可以投加甲醇。
问题32:我这是有个果脯加工废水调试项目。原料有芒果、小番茄、菠萝等。采用“调节+中和沉淀+UASB+SBR”工艺,进水COD为10000左右,PH为3~4;目前废水量为40m3/d。该项目调试了半年,没有什么效果。最大的问题是返酸太严重,头天pH调到10,第二天就降到7以下了。目前进水量不到10m3左右,一过量后续单元全部返酸,进而影响到厌氧、好氧的效果。(目前厌氧罐PH为6)。这个问题从何着手呢?
回答:1、还是原水COD太高了吧。可以通过物化实验看看混凝沉淀可以去除多少COD,来判断是否从追加物化处理入手。
2、也可通过前段水解酸化来减低后段水解酸化导致的PH值减低。具体需要你通过实验测试来判断下。
问题33:过几天我要去调试一个淀粉废水,请问需要注意些什么?
回答:你说的调试是培菌吗?如果是,那就按照正常培菌进行即可,淀粉废水可能缺乏氮磷,检测看看废水中的浓度,不足的话就要补充了。其他问题不大,倒是运行稳定后,该类废水容易发生丝状菌膨胀,这个日后操作值得注意。
问题34:近期调试一个纺织印染废水,900吨/天,原水COD1000~2000,氨氮1左右,经亚铁和石灰混凝沉淀后,COD降到400~600,后进水解池,再经SBR生化后排放,出水指标是COD60,氨氮5。具体情况如下:  1.最近几天由于压滤机问题,沉淀出水带了很多泥进水解池,水解池出水原来是黑色带臭味的,现在也变得稍微清澈,气味变淡,这是否是上述原因对污泥产生的影响,水解池总容积约400方,年前拉过一车污泥,平时隔2~3天加点尿素磷肥,请问水解池中污泥培养还要其他措施吗?  2.SBR池共三个,每个330方,现调试两个,池中污泥SV9%,一直采用进水兼添加面粉,白糖,尿素,磷肥的方式培养,一般进水1米,COD为350~500,同时每池加面粉25kg(最近几天无糖,且见泥不见长,改为50kg),糖5kg,尿素视出水氨氮加2~6kg,磷肥1kg,至今泥不见明显增长,由于条件简陋,对污泥镜检只知后生动物较多,但个体比较小,SBR池曝气6小时,出水200左右,增加曝气时间,减少进水量也不会降低,进水增加到1.5米池中COD会升高,是否是水难生化的原因,不知道营养投加是否合适。3.现在出水呈黄色,色度较大,水解池完全发挥作用后是否会起到一定脱色作用?
回答:印染废水本身不容易处理,所以:
1、物化段尽量保证去除率,在混凝沉淀上看看是否有改进,不如出水是否清澈,如果还是带有颗粒的话,最好再投加混凝剂,强化沉淀效果。
2、水解池还是要保证停留时间,当然脱水后废水带有太多的污泥颗粒,也是不利于水解池处理效果的,并且溶解氧的控制很有必要,你可以测测看。
3、SBR池,培菌的话,看看方法是否得当,比如溶解氧的控制,进水流量及浓度等,在培菌阶段,如果进水浓度高的话,就延长曝气阶段时间。
问题35:化工水成分浓度:COD在400左右  BOD100左右 N.P都不高工艺类型: 氧化沟我觉得使用原水的话里面BOD太小,是不是要加面粉那?加的话加多少比较好那?还有N.P加什么类型的好?
回答:1、调试的时候可以投加辅助底物的,如果有生活污水更好了的。不投加的话也没关系的,只是培菌时间会延长。
2、氮磷补充的话,投加尿素,磷酸比较方便。开始2天闷曝,后面根据DO浓度控制即可,回流开始时加大,后面慢慢减少。底物如果辅助添加的话,也是要慢慢减少的。
问题36:调试工艺,抑制丝状菌的过程中发现的问题,二沉池悬浮一团一团的活性污泥颗类,此时,氨氮去处率偏低,后来有两个调整,效果不错,但是理论上我说不明白,现在又出现反复:我们调低回流比后,大团颗类污泥基本消失,同时降低剩余污泥排放,氨氮去处率也提高,我们就是弄不明白这种现象是怎么产生的?调整回流比对它的现象是怎么产生的?
回答:1、出现二沉池成团污泥上扬,主要是丝状菌膨胀后,污泥沉降性能变差,加上水力负荷升高导致的。
2、你降低回流比后,有所改善的原因是,回流比加大后,流入二沉池的水量上升,导致水力负荷上升。污泥沉降进一步恶化所致。
问题37:我现在调试一印染废水,工艺为水解酸化+硫酸亚铁沉淀+接触氧化,由于设计不合理(无调节池,加药沉淀后直接进生化),领导之前让把水解池做调节用,所以我们无厌氧调试两个月不达标,COD出水200,生化进水850。我觉得可能是硫酸亚铁沉淀效果不好,有较多残留,加药沉淀池(竖流沉淀)并有时会有浮泥直接进入生化,搞得生化池铁离子及铁沉淀物越来越多,表观泥量增加了。我一直担心过多铁会造成泥中毒,(一直有有很多细小泥排出,但并不严重)所以排了两次泥,sv降到20%,并关小风机风量以减小风力,让曝气温和适应挂膜(之前罗茨风机风力太大,曝气凶猛,五个中有两个池挂膜不好)运行五天左右好象并没太大变化。就在前几天厂区停进水三天间断停电两天生化池在没排泥无出水情况下泥却越发减少,现在进水后基本无泥,不过膜上有部分,不很多。我想请教三丰老师:一这样加硫酸亚铁会造成生化池逐渐中毒和加速老化吗?二生化池泥在排泥后逐渐无故消失是怎么回事?难道真就全住膜上了?之前应该无彭涨,池下应该也无沉积,有的话之前可能就显现了。如果中毒什么的也不浮泥呀。如果曝气过量污泥微生物自身氧化,怎么连骨头都没了?化骨绵掌?三接触氧化是需要一直开曝气吗?由于设备条件我们是如SBR样的间歇曝。如果曝气过量会有怎样表现呢?四之后他们要改造,恢复一半水解池,搅拌挂膜,请问培养厌氧泥要注意什么呢?会不会如之前有人说有污泥上浮变白?
回答:1、我想应该是工业废水了硫酸亚铁是用来作为还原剂,作为沉淀剂效果不是太好。所以建议换换其他沉淀剂看看效果(试验)。
2、如果没有回流的话,接触氧化池正常后就看不到活性污泥的,转而出现挂膜现象。生物膜厚度不是越厚越好的,你以后也可以观察下的。所以,进水正常后,也会恢复的。
3、曝气的话,主要根据进水浓度和水量来变化的,当然,检测值作为调节曝气量的依据。如果不能检测DO,间歇曝气也是可以的。
问题38:上周六闷曝后效果很好,放水后,转天由于水量骤降到每小时400,鼓风机风量下不来,溶解氧都5-6以上,曝气池水质就变坏了,周一开始对一个池子闷曝(其他池子不动),到现在闷曝的池子水质还不好,溶解氧也不高2-3(以前闷曝溶解氧很高),其他池子缓解的很慢,现在风量已经降下来,溶解氧基本2-3。今天一个池子溶解氧才0.5,已经厌氧了,对它进行中部回流排空发现排出的大量白色泡沫(从前没有排出过泡沫)。1.有什么建议改善水质?  2.这次闷曝没起作用是什么原因?是不是太频繁了? 3.排空的白色泡沫是怎么回事?  4.前一阵子,生化沉淀池和物化沉淀池表面飘着一层不规则的白色漂浮物,不大,是不是虫子褪的皮,还是什么其他的?因为这两个池子出现过鱼虫子(其他池子没有)  5.好氧接触池的生物膜上出现白色水蚤类生物,会不会对生物膜造成不好影响?如何去除? 6.好氧接触池底部会不会有淤泥?
回答:1、水质控制依靠各参数的合理控制以及进水的稳定性。而不是闷曝去解决的。
2、我们可以理解为,微生物活性受到抑制,或者进水浓度较高时,采用闷曝可以缓解出水水质。但是,不是说用来频繁和长期使用的方法,只是缓解症状,不是根治疾病。
3、曝气过度,微生物分解,水体粘度增加所致。
4、要看看照片了的。否则不容易判断。
5、对生物膜无影响,对生物膜更替有利。
6、除了死角,一般不会,多半是无机沉淀物。
问题39:我现在在负责一个印染废水的运营管理,但不知道为什么,出水COD一直很高,一般都有200到300,偶尔好的时候能达标。水量大约6000方每天,调节池停留时间为8.5h,水解酸化池10h,接触氧化池12.5h,二沉池表负0.8左右,进水pH值在8到10之间,接触氧化气水比在12.5左右,这里没有溶解氧测定仪。提升泵每小时的流量在380左右,VFA公司根本没条件测,我听闻以前测过原水的B/C是0.26左右,厂家的印染工艺好像叫做梭织法,原水的盐分好像很高,我曾经提议公司测,但没有测。厌氧进水COD在500到900之间,厌氧(即水解酸化)出水在400到600之间,好氧出水在100到300之间,二沉池的出去效率也不是很高,请教三丰老师,帮忙诊断一下,给些建议,谢谢了处理的工艺流程:调节池----水解酸化池----接触氧化池-----加药---二沉池。
回答:1、印染废水的话,一般都是比较难处理的,主要是废水水质所含成分生物降解比较困难,需要比较长的停留时间,你的系统水解池效果不明显的话,后续的接触氧化池就比较难于完成任务了。
2、只有后面的加药系统,主要针对悬浮颗粒,似乎对溶解性有机物效果不明显的。
3、尽量看看可否入生化前就用物化法去除些颗粒物,后短的生化部分尽量延长处理时间,看看是否可以提高处理效率。
问题40:调试一污水处理厂,工艺物化(絮凝沉淀)+A/A/O+SBR,处理水产品加工废水,设计日处理2500吨,实际日处理400吨,进水COD2000-3000mg/l,氨氮40mg/l,TP30mg/l,经过水解酸化后COD200mg/l左右,sv:20%,现在曝气池出现泡沫很多,做沉降比时,污泥沉降较快,5分钟沉降比为30%左右,上清液浑浊,带有黄色,镜检原生动物很少,只有菌胶团,溶解氧在2-3mg/l之间,采用开三小时停三小时的曝气方式,出水COD200-300mg/l,氨氮18mg/l,TP10mg/l  。
回答:1、白色泡沫,按正常逻辑是负荷高了(看看F/M值)。但是堆积性不强。
2、黏附在泡沫上的污泥是活性污泥,出现这种情况通常是污泥老化或死亡导致的,也有丝状菌膨胀导致的(搂主显微镜没有说是丝状菌膨胀,故可以排除)
3、以上两个判断是截然相反的,但是在实际中却同时看到了,通常会有如下可能:污泥老化(或受到抑制,如化工废水的某些成分)后解体,导致污泥量的下降,也肯能是排泥过多,导致污泥量降低。当污泥量下降,进水有机物浓度又升高的时候,通常会出现以上问题。
问题41:我即将接手一个造纸废水的调试,在山东这边,现在气温比较低,请问在低温条件下调试需注意什么?温度对微生物影响有多大?水温不得低于?
回答:1、低温调试主要是要把培菌期会延长做好心理准备。温度每降低10度。活性降低50%  水温一般不低于10度。
2、低温时,曝气后,水中溶解氧较高温季节含量高。所以,曝气可以适当降低。
问题42:最近在调试,已有两月但一直不达标,废水成分如下:甲醇,二甲胺,甲苯,NN二甲苯按,间氨基苯甲酸,磷酸氢二钠。废水含氯化钠2000PPM,硫酸钠7000PPM。COD  1500PPM 水量700吨/天工艺如下:铁碳微电解--石灰沉淀--水解酸化-耗氧-沉淀水解池1800 耗氧2200,sv30 30%-40%,mlss  5000-9000,菌成长很快,排掉后很快生成。目前水解出水900PPM 氨氮300PPM,耗氧出水750ppm 氨氮300PPM  ,COD300-400PPM。好像耗氧效果不大,不知原因。测DO水面2.0-3.0,但水下1.5m  0.8-0.9,是不是曝气不足或曝气不均?还是高盐水培菌时间不够?
回答:1、不知道有没有分析过水解池出水的B/C,如果该值太低的话,好氧段就不容易得到高的去除率。你的废水本身属于不易降解的工业废水,要得到高的去除率比较难,可以适当提高停留时间看看是否能够进一步提高去除率。
问题43:我现在接手一个人工湿地项目的调试,项目所在地是贵州省贵阳市,设计日处理量为50m3/d,是中科院武汉水生所设计的方案,采用的是高效垂直复合流人工湿地。1、由于管理上的原因,生物接触氧化池早上、下午各开风机曝气一次,时间为15分钟左右。我认为污水中的DO不足,导致了处理效率下降,吹水口的水是臭的。2、湿地于去年(2009年10月)左右开始栽种植物,主要的品种为芦苇、水菖蒲、旱伞草、燕尾和美人蕉,可能是管理上或天气干燥的原因,现在只有水菖蒲生长良好,其它的几乎死光了,生物量没有达到要求,最近有栽种了水芹菜,但是现在的植物覆盖率只有30%左右。3、设计水量过大,现在的水量只有20  m3/d左右,请问这个有影响吗?  4、上行池出水后进入稳定塘,但是现在塘里面生长有青苔,看上去视觉感官不好,领导经常去检查,公司领导叫我们经常换水,请问有必要吗?有什么好的解决方法?5、因为这个湿地工程的可控性较差,我计划安装时间继电器控制风机,让风机隔段时间曝气,补充污水中的DO,请问这样运行后需要考虑那些因素?(因为水量太小,所以只好采用间歇运行)
回答:1、湿地前设置接触氧化池目的是为了降低后段的负荷,所以你要在接触氧化池前后检测下有机物的去除率。如果去除率不高,就需要加大溶解氧(当然,如果监测的溶解氧不高的话,也需要增加间断曝气次数的)。
2、这个方面的问题也要考虑水质对这些生物的冲击,我想如果已经生产OK了,再逐渐增加污水流入,则抗冲击能力会提高,否则的话,还是要避免负荷冲击,水量也要逐渐增高才行。
3、水量小,目前来说应该是有利点。
4、青苔也是有降解作用的,美观来说,只是量和比例问题。换水意义不大。
5、根据实测溶解氧来确定曝气量为好,同时要控制好生物膜的生长情况。
问题44:杀菌剂废水的接触氧化问题本人接触杀菌剂废水的工艺调试设计:进水量400吨/d,进水COD=6500ppm,出水COD为<500,进水盐度<2%,氯离子浓度<1000ppm  工艺流程为:调节池-----UASB1(1#至6#容积共2000立方)------缺氧池(容积600立方)------好氧(1#至2#共1000立方)--------硝化池(800立方)系统之前运行状况:进水不太规律,每天100~150吨/d(运行时间14h/d),进水COD为3000ppm左右,盐度及相关离子浓度较低,厌氧产气明显,好氧出水清澈,cod<100ppm  目前系统进水量为:150吨/d(白天运行时间14h/d,夜间停曝气停进水),进水COD为3000ppm左右,盐度1.2%左右,硫酸根600ppm左右,氯离子为300ppm左右。系统问题描述:UASB池3#-6#,几乎没有产气。测量厌氧出水的硫离子浓度为200ppm,好氧的污泥貌似中毒现象,污泥发臭发白,出水浑浊,出水COD升高(且原先水中的红虫及钟虫均死去,该现象由好氧1#向好氧2#蔓延),且池内大量泡沫,颜色为白色。请教现在系统的问题在哪里??是否盐度中毒??请问盐度及相关离子的控制指标为多少?
回答:1、从数据来看,除了硫化物外,其他基本正常的。不知道之前硫化物是否也和现在一样比较高呢?如果不是的话,微生物对于高硫化物进水将不能适应(需要驯化才可),所以导致污泥受到抑制,解体,最终出现了如提问里描述的原生动物消失(有冲击或抑制)、白色泡沫形成(污泥处理效率减低,新污泥开始形成)。
2、另外,既然是杀菌剂废水,也有可能是其他杀菌剂泄漏等导致的微生物受抑制,所有这些要查找原因看看的。对策来见还是减低源头抑制物质流入,加大排泥更新为主要措施。 
 
 

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