除渣器-山东智信环保科技

山东智信环保科技有限公司主要产品有环保设备(非标)、计量加药系统、造纸设备、玻璃钢产品、玻璃钢防腐保温、粮油设备、消毒设备 等系列产品,其中除渣器、活性炭投加系统、高锰酸钾投加系统、pam制备装备、pac制备投加系统、地埋式一体化污水处理设备、玻璃钢产品、二氧化氯发生器等,产品的销量在全国一直遥遥领先
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污水处理中常见问题解答

作者: 山东智信环保科技 来源: 山东智信环保科技 发布时间:2016-06-03
问题1:看了很多资料说粉末活性炭用于废水处理的,有个疑问想请教  1、粉末活性炭的投加量一般都说在20—220mg/l之间,是对应进水量来说的,是每天的进水都要加这么多量吗?如果是的话运行成本会增加几毛钱/吨,但我看一些资料说的运行成本增加并不多,请您帮我分析分析我的理解对不对?  2、如果是对应进水量投加一次的话,那么隔多长时间在投加,结合污泥龄考虑吗??
回答:
1、如果单单是用活性炭来处理废水的话,处理效率,也就是出水是否达标是你投加的依据,按照定量投加的话,只有在进水负荷稳定的情况下适用,也就是说进水有机物或者说被吸附物质量的多少,决定了补充活性炭粉末的量和间隔。
2、如果是利用活性炭粉末作为载体,使得微生物在活性炭上繁殖来去除有机物的话,我想是否补充投加应该与流失量,以及处理效率来决定。
问题2:低B/C比的化工废水,BOD20mg/l左右,COD250mg/l左右,没有毒性,为上游企业预处理过的废水,请问通过投加活性炭培养好生化系统,能否使出水达标,COD小于60。
回答:
估计比较困难,不知道水量多少呢?水量小的话,后段增加活性炭吸附看看。  还有就是此COD是否伴随高SS,如果是那样,去除好了SS,可能导致COD下降,那么还是有希望的。
问题3:请问如何通过F/M值校核MLSS值是否合适?
答:
这个有点困难了,最好的校正方法自然是你的出水是否是运行过程中处于最佳状态,这个比任何理论计算要更好,如果要提前判断,还是通过SV30来判断MLSS值是否合理,比如从颜色,沉降比值,悬浮颗粒物状态等。
问题4:书上说斜管沉淀池的配水区高度应不小于1.2~1.5m,是什么原因呢?  本人的方案中,设计水量只有2m3/h,对设备体积有限制,如果配水区高度设计为0.5m,是否有什么不妥哈?  还有我设计的多级旋流式絮凝池和斜管沉淀池联合使用,根据公式算下来,斜管沉淀池的占地面积比絮凝池的占地面积还要小,是不是不应该出现这种情况呢?
回答:
配水区高度过高,会出现短流,故有所限制;太低的话,流速过快会出现紊流。  斜管沉淀池效率较高,设计后比絮凝池小也并非不正常。
问题5:最近在做个大水量河道治理的工程项目,4万吨每天.想在泵前加药剂,但为了更好的使其混合.除了管道混合器还有别的更好的混合装置没(不能建较大的构筑物)?是否管道混合器就可以足够满足混合效果?加药点、管道泵、止回阀、混合器的安装顺序是怎么的?
回答:
管道混合器即可,选型可以和厂家协商的,包括加药点,你无需自己费心的,该别人做的是就不要自己参与过多了,也不是专业的。  吸水管段无需止回阀,应该要底阀的,出水管看看高程,出水管短,高程不的得话也不需要的。
问6:一家食品加工厂,进水COD大概在15000左右,我设计的工艺是格栅→隔油池(三级)→调节池→气浮→中水池→IC厌氧罐→好氧池→沉淀池→出水,进水比较集中(夜间三个小时进水量为120方),但是调节池的容积只有50方,请问怎么设置调节池的水泵参数及运行方式?
答:
1.这样的话,调节池小了点,可以的话,适当加大。
2.运行时,高峰前调节池要尽量抽水机到低液位。
3.考虑到调节池不可能抽太低(底下沉淀后抽出水浓度很高,对系统冲击不利),实际调节池有效容积更加小。
4.水泵流量不能低于进水高峰流量,否则就有溢出风险。
5,你的流程里没有看到事故水池,是否要考虑下。
问题7:我厂使用中央进水周边出水辐流式二沉池,建厂的时候购买了超声波泥水界面仪,但是为了安装的方便,将其安装在距外围出水堰板半米的位置,据观测测量值的代表性不强。请问正常这种二沉池的泥位计最佳安装位置在哪?有没有简易测量泥位的方法,像是您以前提及的用塑料管测量的具体的步骤是怎样的?
回答:
应该没有太大问题的,既然是辐流式,安装位置堰板半米,没有太大问题。你也可以乘以一个修正系数即可(我想不会太大的,),具体按池地坡度再乘以0.95即可。
问题8:在城市污水处理中,悬浮物超标是什么造成的,如何处理?进水的悬浮物在300——400mg/L左右,氧化沟污泥浓度在3.8左右。
回答:
就悬浮物超标,你的进水SS也不是太高,我想超标的原因,因该和你的进水COD比较低,导致食微比过低,最后出现活性污泥容易解体的系统老化症状。所以,可以适当的降低活性污泥浓度。
问题9:剩余污泥在浓缩池停留时间过长,对系统造成什么影响。指的是浓缩池的上清夜。
回答:
要看什么工艺了,主要是除磷工艺影响较大,停留时间过长,释磷增加。不过通常回流污泥进入浓缩池后,停留时间过长的上清液量有限。对系统影响也有限。
问题10:污泥负荷大小与COD或BOD的去除率有何关系?他们之间有没有联系的公式表示?
回答:
原则上污泥负荷越高,去除率就越低。所以,宁愿低负荷,也不要高负荷运行,否则,进水水质波动的话,出水就容易超标了。
问题11:调节池cod在什么范围内。氧化池要增加泡气。
回答:
曝气追加与否,根据需求决定,通常根据实际氧化池的检测值决定。一般控制在1~3PPM。
问题12:进水流量变化在多少幅度范围内,沉沙系统,生化系统等的处理效果不受影响?
回答:
沉砂系统:25%左右  生化系统:要看持续时间,如果不超过12小时的话,30%左右。
问题13:20000mg/L的COD,盐度为4%,,经气浮后COD为8000,4%的盐度能进行生化吗?
回答:
4%的盐度基本不能生化了,一般不超过2%,否则去除率减低明显,生化意义不大。
问14:高碱度对污泥影响大不大,应该是1月20-21号在好氧池加片碱过量,对污泥造成的影响吧,我看了下检测数据17-18号情况还很好。
答:
是否过量看pH值,如果投加后ph值升高超过10的话,持续时间越长,对系统影响越大。可以表现出泡沫增加,但会伴随去除率大幅下降。并且,微生物观察,原生动物活性降低,数量减少。
问题15:1、细格栅能否去除总氮(不是氨氮哦)?2、UASB中微生物(这里主要是说产甲烷菌)除了能利用氨氮作为氮源外,还能利用什么氮源么??  3、用漂白粉消毒的同时能否对磷产生较好的出去效果,一般含多高浓度磷的时候适合用此化学法除磷。  4、是否只要提供了硝化菌生活的适宜条件,比如曝气充分、泥龄足够长,就能够采用普通的曝气法去除氨氮。比如进水氨氮有400mg/l的话,仅用延时曝气的方法能否去除氨氮(只要求其变成硝酸盐氮排除)。
答:
1、细格栅主要去除固体悬浮颗粒,如果被去除的悬浮颗粒含有有机氮,那么间接的来说是有去除总氮效果的。
2、有机氮经过微生物分解转化为氨氮,则微生物可利用作为细胞合成必要元素。
3、漂白粉可以作为化学法除氮,没听说过除磷。
4、可以这么理解,不过如果有总氮排放要求的话,你还是有可能不能达标的。
问题16:请问V型滤池和曝气生物滤池的区别是什么啊,难道就因为是从V型槽里进水就叫V型滤池吗,它的效果比曝气生物滤池好很多吗?
答:
V型滤池用在自来水过滤也比较多,不具备曝气功能,故通常不作为处理污水。  曝气生物滤池滤料上附着生物膜,处理废水常用。
问题17:生物塔是一个什么样的构筑物,和生物接触氧化池的区别在哪里?
回答:
生物塔是废水通过自上而下流过生物塔内的填料,通过生物塔填料上生长的微生物来去除有机物。停止运行时,生物塔内不留水体。  而生物接触氧化池,填料是浸泡在废水内的。
问18:在生化处理时,对于一些无机离子比如硫酸根离子、氯离子应该控制到什么程度?
答:
具体数据不详,由于微生物具备被驯化作用,故无机盐进水浓度是否会对活性污泥造成冲击,尚要考虑活性污泥被驯化程度、MLSS浓度、接触时间等;为此通过出水效价来判断单套系统对无机盐的承受能力比较可行。
问题19:您接触过的什么类型的有机废水是生化方法没有任何效果的?
回答:
1、活性污泥具备良好的吸附性能,即使分解缓慢,初期吸附导致的污染物去除效果也很好的。但是,实际工作中,往往培菌失败导致的去除效率问题较为多见,出现这样的问题有一种情况就是难降解类废水,有毒物质废水等。
2、由于存在抑制微生物生长的环境所以比较困难的。应对这样的情况,往往是加大物化去除效果,配以厌氧处理,最后添加好氧处理的工艺。实际工作中,涂装水幕循环液,COD浓度上万,好氧处理直接应对含苯废水,处理效果不是太好。
问题20:染整废水的PH值11以上,用硫酸(不是废硫酸)调节PH,对UASB和活性污泥池有影响吗?
回答:
那要看看调整后的废水硫化物、盐度是否超过微生物的正常适应浓度了。
问题21:缺氧池的一个搅拌机坏了,不知道对好氧池有没有影响。  出水COD比较高,不达标了。镜检还可以看到一些轮虫,不过数量很少很少。
回答:
如果缺氧池搅拌机坏了,导致处理效率降低,出水底物浓度升高,自然进入后段的耗氧池浓度也会升高,在耗氧池微生物尚未调整到对应浓度时,出水COD升高也就成为可能了。所以,确认进入耗氧池底物浓度是否升高了,如果升高了,耗氧池活性污泥浓度也要适当拉高。
问题22:被淘汰的浮渣会降低SV30,现在SV30  10%多一点,我想增大SV30,也就是增加活性污泥的量,该具体采取什么方法呢?2、溶解氧测定,我使用的电极快速测定仪,探头是直接放在生化池里,还是取一点生化池水,测它的上清液呢?哪种方法DO准确一点?
回答:
提高活性污泥浓度:  1、提高进水有机物浓度 2、降低排泥量 3、减少保期量 4、加大回流量 DO测定还是要放在生化池测定的。
问题23:我们制药高浓度废水预处理采用二氧化氯催化氧化,我担心二氧化氯会转化为氯离子对低浓度微生物产生影响?另外,二氧化氯本身也具有杀菌作用,它进入低浓度会对水体产生影响吗?用二氧化氯催化氧化高浓度然后再和低浓度混合,这样的设计合理吗?
回答:
微生物对氯离子浓度有个极限,不超过的话问题不大。  高浓度采用二氧化氯催化氧化后和低浓度废水混合,这是正确的做法,有利于后段系统的负荷稳定。  一般企业也是高低浓度废水分开处理后再集中处理的,这样在成本和处理效率上比较合理。
问题24:莹光效果的染料用什么办法可以去除呢?还有一个问题现在混凝沉淀出水清,到厌氧池出水也清,但到了好氧池出水就混浊(像洗米水一样)是什么原因?
回答:
之前你的好氧出水应该不是这样的,过年后,水质、水量恢复后。系统受到一定的冲击,比如负荷突增(请计算确认下),或者污泥老化、曝气过度等,请好氧前后分析下各控制指标,再进行调整。比如负荷高了就减少回流、适当加大曝气,负荷低了,多排泥,适当提高回流量等。
问题25:我是做糖厂废水sbr工艺设计二千COD日处理二千吨二个池;但运行废水cod一直在三千五左右;出水cod40前几日废水cod超过4500出水浑浊这几日cod1200左右sv30  0. 29活性很差爆气5小时悬浮物很多出水cod130这么摆平、789三个月停产放着会有丝状菌吗 要则么做 鼓风机46min。
回答:
系统的问题,还是负荷变化导致的活性污泥性状波动,根据操作要求,进水浓度升高时,要多曝气少排泥,进水负荷突然降低时,要少曝气,多排泥;不知道你是否这样做的呢。  如果789月停产的话,污泥无法维持的,还是重新接种培养吧。
问题26:进水浓度低,曝气大,曝气不均匀,好氧池会有哪些后果!我的工艺是4个厌氧加四个好氧池,现在我的第一个池脱膜较厉害,后面三个池水较浑,请问是什么问题?
回答:
进水浓度低,曝气大,曝气不均匀,好氧池会出水混浊,污泥絮体细小。不过你进水低,所以也不一定会超标,但是浪费电力。
问题27:(1)污水站的曝气池内污泥感觉沉降性能差了,不知怎么回事?SV30=80%,MLSS=2.1g/L,进水COD=30000mg/L,水量1t/h,池子容积280t,显微镜检查没有明显丝状菌膨胀现象,有较多累枝虫,其他虫子较少。不知何故?  (2)另外,以前设计的排泥系统是通过二沉池排泥的,现在发现根本来不及排,望老师指点一二。  (3)如果不考虑出水质量,30000mg/L的COD,280t的池子最大能处理的水量是多少啊。
回答:
理论上每天可以处理60-80吨水,问题是你进水浓度太高了,对微生物处理效率也是考验,可以的话可以将放流水回流到首段,从而减少浓度冲击。排泥也还是要尽量保证,否则,供氧也不容易跟上的。
问题28:.盐分过高对硝化菌生长影响大吗?  2. 硝化菌培养不起来补加含有硝化菌的污泥有用吗? 3.COD降不下去硝化菌培养起来吗?
答:
1、作为微生物来说,盐度高都不利于微生物繁殖生长的。所以会有最高容许浓度。
2、这样做的意义不大。要找出培养困难的原因。否则,接种了也会看不到好的效果的。
3、这个和COD降不下来关系不大。如果有机物浓度过高,硝化菌就不容易多量繁殖,继而影响硝化效果。
问题29:请问生物选择池是加曝气抑制丝状菌还是不加曝气抑制丝状菌?
回答:不加的。
问题30:水温大概有12度这样子,我们的储泥池上面的泥已经结了冰了,但是下面的没有,污泥脱水效果只是和絮凝搅拌等因素有关,和温度有关系吗?
回答:
脱水效果和温度有关,所以有的脱水为了提高脱水率会加热污泥,使泥饼含水率达到50%。  你的问题污泥投药后污泥絮凝不佳,这个和温度关系不大,主要是药剂和污泥的混合程度,你可以做实验看看的。

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